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从“卡脖子”到“握牢主动权”!国产高温阀门成功运行8个月,采购成本直降近百万

2026-01-24 14:06:32      来源:   

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近日,由宁夏石化主导攻关的合成氨装置转化气余热回收器中心管旁通阀,在900℃-990℃的极端高温条件下,已持续稳定运行超过8个月,标志着该关键设备国产化取得重大成功,改变了长期依赖进口的局面,在该领域的技术自主权上迈出了关键一步。

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该阀门是大型氮肥装置的核心设备,负责调节转化气余热回收器出口温度,长期在3.97MPa高压下直接接触近千度高温工艺气体,工况极其苛刻。过去,此阀主要依赖德国进口产品,不仅单套采购成本高达150万元、备件周期长达6个月,而且运行中频繁出现阀头变形、阀杆断裂等故障,曾导致装置非计划停产12天,直接经济损失超过500万元,每次维修费用亦需约50万元,是制约装置长周期稳定运行的突出瓶颈。

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为攻克这一技术难题,公司专门组建跨领域攻关团队,携手天华化工机械及自动化研究设计院、吴忠仪表等国内优势单位,展开系统性技术攻坚。团队创新采用国产镍基高温合金H06601替代进口材料;设计上应用球面阀头与自找正密封结构,利用弧面配合抵消热膨胀应力;将导流支撑圈优化为孔罩结构以减轻重量,并预留合理间隙防止卡涩;还将调节方式改为按工艺温度手动调节,有效降低了部件高频损耗。在制造过程中,联合合作厂家构建了“材料复验-加工监控-高温试车”三级质量控制体系,运用五轴加工技术实现零部件一体化成型,着力保障产品可靠性。

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通过持续的技术攻关与联合创新,国产化项目已取得扎实成效。设备投用至今运行平稳,未出现卡涩或断裂等故障,可靠性得到验证;单套采购成本较以往降低约95万元,经济效益显著;同时,备件供应周期从6个月大幅缩短至15天以内,维修响应效率也明显提升,为装置长周期稳定运行提供了有力支撑。

机动工程部动设备管理人员冯梓良表示:“此次成功不仅实现了设备的国产化替代,更攻克了镍基高温合金应用、热膨胀补偿结构设计等系列关键技术难题,形成了一套可复制的设备国产化方案,为高端装备制造业的自主化发展注入了强劲动力。”

来源:宁夏石化

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