“就像给阀门做CT一样,里里外外看得清清楚楚!”近日,吉林石化公司电仪中心(检测中心)采用内窥镜检测技术,对公司转型升级项目装置的调节阀展开专项“体检”,这种新式排查方法不需要拆卸设备,既避免了常规检修对生产的影响,又能精准捕捉到肉眼难辨的细微缺陷,为装置安全运行又上了一道“保险”。
6月11日,在吉林石化电石厂新空分装置排查现场,由中部电仪二车间副主任刘耀友带队的4人小组,操作内窥镜对HV-17025阀进行检测时,发现其防雨帽未紧固到位且未缠绕生料带,导致膜头内部存有积水。“马上引流,接仪表风吹扫!”刘耀友立刻组织人员进行“手术”,经过约40分钟紧张有序的作业,彻底消除了这一安全隐患。
“传统检测方法得拆检设备、停装置,现在用内窥镜伸进去,对调节阀内部情况进行360°可视化检测,阀门不用‘开刀’,就能迅速查到病根。”该中心仪表管理室主任翟羽鹏介绍,此次新空分装置共检查调节阀30余台,发现隐患4处,均进行了及时处理,接下来,中心将定期给所有新建装置阀门“过筛子”细致排查转型升级项目可能存在的风险,确保电仪设备运维稳定。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 贾宗璐 齐浩彤)