近日,榆林炼油厂联合二车间职工在巡检中发现6000m3/h循环水装置在补水过程中发现中水阀门开关故障,在开关阀门时阀门(Z41H-25-200)手轮与阀杆同步旋转,但阀门实际开度无变化。
由于得不到中水的正常补入,导致冷水池液位无法维持,因此,急需更换中水阀门。但换阀又会影响全厂中水用水,为了减少对全厂用水的影响,车间必须在最短的时间内更换故障阀门。
时间紧、任务重,该车间及时将情况汇报调度,并与生产计划部、维修车间对接制定换阀方案,同时安排专人将检修所需的阀门、垫片、螺栓、潜水泵以及工具等提前布置在现场,统筹安排各个检修环节,尽最大努力缩短维修时间。在获得调度停用中水指令后,车间及时组织技术员与当班人员齐上手,紧急停用中水补水,联系泄压、放水,检修过程紧张有序,在前后不到2小时的时间内顺利完成该阀门的更换。为全厂恢复中水系统缩短了时间,也间接地节约了新鲜水用量。