【水暖阀门网讯】3月28号早上6点多,天津石化炼油部联合七车间压缩机平台上,设备员苏志军正在干气密封管线处上上下下地看,嘴里还不停念叨着,“这是一级的,这是二级的……”
“苏哥,这么早,干嘛呢?”正在巡检的重整外操韩要强走上前。
“今天准备将密封气量调小一些,我先查查流程,别忙中出错。” 苏志军头也没抬回答道。
循环氢压缩机是重整装置的心脏,密封系统则是压缩机重要系统之一,用于将油、气等介质隔离。若运行过程中密封气量过小,密封系统被破坏,会使氢气大量泄漏,严重时还可能发生重大安全事故。
为什么要在这么重要的部位冒险?原来车间副主任强洪刚凭借多年工作经验,发现用于干气密封的氮气使用量“有利可图”,经过和专家反复沟通,决定在保证机组生产安全的前提下剑走偏锋
“内操,现在准备关小K-202压缩机低压缸低压端干气密封一级密封气量,注意干气密封各参数变化。”强洪刚用对讲机指挥着。
听到指挥,苏志军双手紧握氮气阀门,一点一点关小。每关小一次就看看现场流量表的数值变化……短短几分钟,他手心和脑门上布满了汗珠。
终于,两台压缩机各点的密封气流量都被调节到了预算值。反复确认无误后,苏志军快步来到中控室查看各参数变化。
强洪刚指着曲线对他说:“你看,前后一对比,咱这一动,每小时能节约氮气近20标立,一年就是12.7万标立。”看着对比明显的氮气流量,他拍拍苏志军的肩膀,俩人都满意地笑了。(来源:天津石化 刘兰智)