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重达三百吨!东方电气巨型水轮机球阀顺利通过验收考验

2026-04-04 09:43:50      来源:   

步“十五五”新征程,东方电气集团紧紧抓住高质量发展首要任务,推动以能源装备制造为核心、以制造服务和新兴产业为增长点的“一核两翼”产业布局。我们推出《东方匠心》专题,讲述东方电气人培育深植“严细实快”基本品格,用行动诠释以精湛的技术、精致的产品、精心的服务、精益的管理,加快打造具有核心竞争力的精品集团的生动故事。今天请看第二期《东方匠心 6.9兆帕,零渗漏!》


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西藏大唐扎拉水电站的“超级水龙头”——一台重达三百吨级别的巨型水轮机球阀,在开始履行使命之前,正经历着一场精密而严苛的考验。


2025年12月,扎拉球阀轴端装配正式启动。


轴端装配面临“一高两大”的难题。所谓“一高”,是轴承与阀体配合间隙仅为0.06毫米,精度要求高;“两大”则是作业高度超过两米,安全压力大;调平、调正、调同心的难度大。


面对这些挑战,团队意识到,必须改革传统的轴端装配方法。操作人员立即对所有零部件进行了仔细的复测和比对,在常规球阀装配经验的基础上,他们创新开发出“四点定位”方法,最终将阀轴与阀体轴孔的同心度控制在0.1毫米以内,完全满足装配要求。仅仅用了一周时间,球阀顺利进入了下一道工序。


如果说轴端是球阀的“关节”,那么上下游密封就是它的“血管瓣膜”。大家开始安装那圈巨大的密封环——它将承受水电站运行时高达数百米水头带来的巨大压力。


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今年1月,扎拉球阀密封进入试装阶段。


在单独试装小瓣阀体时,水平度没有达到要求,导致小瓣阀体与大瓣阀体之间出现了研伤。组长衡宇立刻叫停,带着团队分析原因。初步判断,可能是小瓣阀体的水平度没有调整到1毫米以内,也可能是大瓣阀体的导角不能满足导向要求。


衡宇立即抉择:“预装环节出现的问题,必须尽快解决,不能影响后面装配的质量和进度。”团队马上动手,修磨大瓣阀体的导角,直到达到光滑过渡的条件。接着,大家一寸一寸地检查密封环的接触面,反复调整阀体密封环的水平度,最终将其控制在0.5毫米以内。


总装开始了。天车轰鸣着,将阀体缓缓吊起。大家全神贯注,目光紧紧锁定密封的位置,指挥吊车将大、小瓣阀体精准嵌合。随后进行的开启腔与关闭腔压力试验验证结果显示:密封装配一次成功。


一切井然有序地进行着。春节期间,大家依然没有停下脚步,忙着为最后的试验做准备。


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节后第一周,活门强度压力试验开始了。


第一次试装配,金属密封面出现了超标漏水的情况。初步判断,可能是活门的同心度和水平度存在超差,也可能是金属密封面存在高点、划痕、拉伤或者清理不到位。


操作人员杨令兴立刻将问题反馈给装配负责人崔兴国。这位大国工匠首先安排复查水平同心度,经过仔细检查,发现水平同心度没有问题。崔兴国当机立断:“把球阀里面8吨的水全部排出来,打开活门检查密封面。”


打开后,大家发现密封面上有一根大约头发丝粗细的异物,还有一道0.05毫米的划痕。杨令兴立即用工具仔细研磨,顺利完成了任务。


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再次注水,重新试验。


压力表显示6.9兆帕,固定密封环与活动密封环的密封面漏水情况明显好转,已经满足了合同要求。但这还没有达到大家心中“零渗漏”的精品指标。


崔兴国说:“我们东方电气人从来不满足于‘合格’,我们的追求是‘零缺陷’。哪怕是头发丝十分之一的偏差,也要亲手修磨到极致。扎拉球阀既代表东方电气对业主的承诺,更代表中国高端装备的实力,必须做到万无一失。”


他立刻召集设计与工艺人员到现场讨论。经过分析,球阀金属密封在压力过程中会发生受力变形,最终大家决定:通过手工修磨去量,减少工作密封面三分之一的受力面积。经过两个日夜的接续奋战,终于修磨达标。


验收环节到了,最紧张的时刻终于来临。在业主和监理的共同见证下,整个球阀被接入高压水系统,巨大的罐体开始注水。


监控屏幕上,压力数值不断攀升:1兆帕、2兆帕、3兆帕……每升高1兆帕,意味着球阀活门迎水面将多承受660吨的正压力,对活门及枢轴的疲劳承受度都带来极大的考验。最终打压到6.9兆帕,保压30分钟,实现了无异常、无渗漏。所有人悬着的心,在这一刻终于落地。


之后的几项试验,均一次性达标完成。经过仔细检查,所有密封面都干燥如初。那一刻,车间里爆发出热烈的掌声。东方电气人再一次用精湛的技术和精致的产品,赢得了业主的认可与行业的口碑。


这台凝聚了无数人心血、代表着中国工业先进制造水平的扎拉球阀,终于通过了最严苛的考验。它即将奔赴高原,开始新的使命。

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